铁道兵文苑

年轮——一个技术员的从军经历(四)

 

第四章 机组调试与运行

一、考验时刻

  发电机组设备进入机房后,首先是将在哈尔盖分离开,分别运输的的发电机重新与原动机结合在一起。然后按照基座地脚的螺钉位置,将地脚螺钉固  定 并和基础灌注在一起,待几天后混凝土固化,正式安装。

  柴油发电机组分为发动机侧和发电机侧,整体共座在一个大底盘上,每台机总长大概6米多:

  发动机(柴油机,又叫原动机)占机组四分之三长度,各种油管、气管、水管从发动机端引入地下与各种地下管道连接,机组上部还有一个粗粗的废气排气管也引向室外。

  与发动机连接的发电机只占机组的四分之一长度,输出的电流经电缆沟用电缆送到配电仪表柜(开关、联络、并车),再经电缆沟引向室外变电站,经变压器升压后,由高压线路,通向石砟场工地。

  机组一侧有机械操纵台,排列有仪表、操纵杆。启动时,发动机操作工需要两人配合,一人开高压气瓶,一人控制操纵杆即可启动。

  发电使用的柴油机转速是固定的,以保持输出电压的稳定。不像车用机,以不同转速输出不同的扭力。外界用电负荷大小会引起的转速变化,有调速器自动调节供油量大小,来保证输出功率变化的同时稳定转速,来保证供电频率和电压。机组输出负荷大小可以表现在柴油的运转声音不同,沉重的声音负荷大,轻快的声音负荷轻。

  机组通过数十个橡胶减震垫与地基连接,可以减轻震动,可见是典型的船用发电机组。机组启动时晃动明显,机组运转时机组则是轻微抖动。所以它的连接管都是柔性橡胶管连接,如燃油管、气管、润滑油管、循环冷却管水等。

  机组高近3米,宽1.3米,操纵台高0.5米。排烟管从上部高高向室外连接消音器。恰似一个翘着尾巴的大蝎子造型。

  发动机部分安装主要是各种管路安装,管径根据用途有不同粗细,主要是管工的工作,或套扣或焊接。连队有套扣的各种工具,如管钳、台钳、板牙等,连队有不少老兵会操作。

  按照我的指挥,联通三台机组所需的各种水、油、气管线与外管线的连接,与循环水泵连接等。

  我以前从未干过管工,通过看老兵操作和自己动手,也学会了管工工具使用,并能指导战士施工。

  在安装原动机排烟管道的消音器时,消音器上方需要装一个90度的弯头,防止雨水、风沙灌入。

  背后就是发电机组的润滑油冷却器

  和高处架立的消音器的排气弯头

  做排气管弯头时,开始看简单了。在一个200mm粗管子上,我随意用粉笔画出几个楔形,让战士气焊割掉几块,用锤子敲在一起,可是缝隙太大不能合缝。

  这应是老钣金工做管道活的基本功,我以前没和钣金师傅打过交道,这活让我看简单了。我让战士们停下等着我,我得给解决才行。

  还得用理论指导实践,回想学校学的机械制图原理。我按照铁管子直径和需要弯制的角度,计算出准备去掉的几块及其宽度,用机械制图最基本的三视图方法,计算后延展出来一个模板。

  剪好模板交给干活的战士,看着这个形似柳叶般的纸板,干活的战士们对模板似信非信。

  我说,肯定没问题!

  战士们按照模板划出线再切割,折好后严丝合缝,解决了这个问题。

  我在室内安装发动机油、水、气、管线时,外面同时架设高压输电线路。室内安装完毕,户外输电线路已架设完成。

  电力部分由吴工带一位技术员负责,室内有配电盘安装、线路连接;户外的变电站变压器就位保养、油开关的安装等。

  上述安装工作完成后,机组整体安装工作进入最后的调试运转阶段,就要看发电机组能否发出电来,关键看我的原动机(柴油机)能否转起来?

  发动机启动常用方式有电瓶带马达启动(如汽车)、有汽油起动机启动方式(如拖拉机),过小发动机手摇即可启动,大型的柴油机则要由高压压缩空气启动。

  本机组发动机由高压空气启动,柴油机运转时第一缸可给高压贮气瓶回充气,以备下次启动使用。

  新设备调试时,连队全力配合,电力设备安装完毕,线路调试均已完成,户外升压站也完好交付。经过几个月的努力奋战,静等柴油机转动,带动发电机运转。

  因为是国外进口的新设备,并初次使用,我肯定是主操作手。

  操纵杆按下,发动机无论如何启动不了,眼看贮气瓶压力表直线下降,发动机没有动静。我也莫名其妙,供启动的高压空气压力也够,油泵油嘴试过,喷油雾化应该没问题。

  而且该机组,兄弟单位十师已在使用多年。

  我挨个将三台机组轮番启动一遍,都不能正常运转。

  奋战多日,众目睽睽,干部战士瞩目以待,等待着新机组轰隆隆运转的一刻。没有得到应有的效果,大家都不知所措。众多的眼睛盯着我,盼着我拿出办法,别人使不上劲。

  我琢磨一下,如果一台不能启动,不可能三台机组都不能启动。应该是该机组空气启动设备有问题,或者厂家根本没有进行调试、没有使用过启动系统,也可能没试车就出厂了。

  该机组每个气缸都有个高压气体分配阀,按照柴油机运转行程将高压空气从顶部流向气缸内,推动活塞向下运动,带动曲轴转动,各个气缸轮番加速,达到一定运转速度后,使气缸内空气压缩产生高温燃油燃烧,从而引发发动机正常运转。

  不是操作问题,更不是安装问题,应是是厂家的问题。

  现场检查发现,其气缸分配阀不能正常工作,原因是柱塞过长,其行程不足以打开压缩空气通道,高压空气进入不到气缸内。所以柴油机纹丝不动,更不要说启动运转了。

  当即决定,拆下分配阀。让修理班战士根据我的要求尺寸锯短各个缸分配阀柱塞,使其送气通道顺畅,保证正常启动。修理班战士按照我的要求锯短柱塞再装上后,发动机再试,立即正常启动起来。听到柴油机沉闷的“空、空”的声音,战士们欢呼起来,我也很激动。

  按说是进口新设备,我一个技术员不能轻易改造设备。在地方上要经层层请示批准,手续很复杂,没人敢承担改造洋设备的这个责任。

  军队里没有那么多繁文琐节,连队工程师是搞电力的,专业不同,也无法参加意见。

  况且,到哪里去请示?师部、营部几百里之外。兄弟单位也在几百公里外,没法去请教,也丢人呀!

  部队把你放在那里,你就要担起责任来,这里我就是最高权威。一切必须保证设备按时投入正常使用。

  另外,自己的专业知识是支持自己做出决定的胆气,才能大胆怀疑国外设备也有问题,敢于改造它,使它正常运转。

  正常运转后,连队给我报了一个三等功,表彰建设电站中的付出与努力。

  机组调试完毕后,各种管路,统统埋入地下,电缆按规矩走电缆沟,上敷盖板。我们的战士们把机械表面擦得铮亮,仪表盘一尘不染,水泥地面擦的干干净净能照出人影。

  走进高大的厂房,三台机组顺序排列,一台只有基础未装机留为备用。

  只见配电柜仪表指示灯红绿闪烁,仪表盘指针不停闪动。战士们在观察、记录仪表数值,操作各种开关。

  发电机组的输配电柜

  只听机组运转的轰鸣,发动机发出低沉震动声。有时随着外界用电负荷的变化,发动机的声音也在变化,时而尖锐,时而沉重。有如负重的老牛发出的各种吼声。

  工地负荷小的时候,利用单台机组运行;负荷大则再投入另外机组,并机工作。

  机械运转时,机械的轰鸣对别人来说可能是噪音,对我们来说,像音乐,从中听到各种内容,告诉我们它的运转状态。

  战友背后就是发电机组的大型柴油机

二、坚守

     投入正式运转之前要分专业轮训战士们,分为电工轮训和油机工轮训,我负责讲动力方面内容。

  对新兵着重讲柴油机工作原理,老兵们由于有多年运营的经验,主要讲本机组的特点和注意事项。

  电工班也要由电力技术员相应地进行培训及操作指导。

  除了课上培训战士门外,在机房指导战士们具体实际操作,设备正常状态的声音、温度、压力。为战士们实际操作把关,解答战士们的各种问题。

  同时,各项制度,及操作规程上墙并予以考核上岗。

  投入全面运行后,配合石渣场繁忙紧张的工作,石渣场24小时全负荷运转,我们也是24小时供电。此时,工作量较大。

  战士们排班上岗,每班值班电工和发动机操作工各两人。负责机组运行操作、观察仪表、听机组运转声音是否异常?室外循环水池水位是否正常?

  战士们不仅操纵机械,保养擦拭,而且地面卫生也是每天工作之一。

  油库、循环供水各有专人负责,工作井井有条,各负其责。

  部队是多年基础的老连队,组建以来使命就是发电供电为使命,多年来,一茬茬老兵退伍、一排排新兵又来,老骨干带新人,有很强的连续性,很多工种,老兵技术可靠,即便是新机组,因为原理一样,操作也容易适应,这也是我很欣慰的。

  电站由78年投入运转后,逐渐满足了整个线路石砟的需求,石渣场产量逐渐的减少,我们发电也随着生产负荷变动,由全天24小时供电变为白天两班供电,在80年基本停止运转。最终石渣场停产,发电站的使命完成。驻地二营照明等生活用电,由二营机械连小型机组供电。

  电站正常运转后,我也比较省心,战士们每天把机械擦得一尘不染,机械正常工作状态,我每天上午、下午、晚上在机房转一转,很放心战士们工作。

  柴油机运转一段时间后,需要进行保养,如换机油、除积碳、研磨气门等保养。我提出要求,由连排长们安排人员,机房内我负责具体技术指导。

  指导战士们定期换机油、定期测量轴变型、拆下缸盖,吊下缸头打磨气门、去除积碳。开始手把手带领大家一起干,后期就放手了,把把关捡验质量就行了。

  安装每个缸盖时,我要亲自把关。关键是缸头上有安装一个喷油嘴的孔,紧固螺丝等金属异物不能掉入气缸内,因为缸盖和活塞压缩的间隙很小,异物掉入,挤压后将会出现断轴的危险,机组也就报废了。

  维修保养安装好后,试车时我必须亲自操纵。

  后来大意一次,差点出大事故。当时心想都是老兵了,操作多次了,该嘱咐也嘱咐了,这些注意事项应该知道,缸盖安装时就没有在现场亲自盯着,只是试车时我来把关。

  一开车,出现沉闷异响,心里想,完了!第一时间停车,没敢让响第二次!

  缸内肯定有异物,吊起缸头后,掉进的一颗螺丝被挤进活塞里。幸亏活塞是铝合金的,要是和缸盖同样铸钢材料的,硬对硬,就完了。

  赶快找出备件,换了一个后备活塞,保证了机组继续正常运行。

  三号机安装运转后,发现室外的润滑油冷却系统两路中有一路堵塞,当时觉得很奇怪,已经运转了,操作中只得用一侧来冷却。特别交代值班战士操作中要注意,不能用另一侧,否则润滑油路中断会造成大事故。(缺油造成的烧瓦和粘缸对大型机组和报废差不多)

  每次操作我都把关,并提醒。

  有一次,有个班长在操作,我再一次提醒。他大大咧咧说,没问题!可是,操作中还是错误操作,我赶快抢过操作手柄,回归了正位。批评了他,不懂就要问,不要不懂装懂,会误事。我是就事论事,过去就没事了。这个大大咧咧的人,还是有点小心眼。

  我一看这个事不能再拖了,在陈志贵班上保养机组换油时,请陈志贵做助手,把室外冷却器管路拆开逐一检查,在一根管路中发现一卷捆的很好的麻袋布,有40左右公分长,塞在管路中,使润滑油管路堵死。大家在安装管路中谁也没发现,谁也不会想到。

  这个活弄得我们两个浑身上下都是机油,好在彻底的解决了隐患,没有了后顾之忧。

  正常运转后,电站营地有一位副连长和一位排长行政管理。如每天集体出操、夜间查岗,日常连务会、班务会等,我一般不参与连队日常例行活动。

  设备安装时期,工地上,人员随我安排调动,需要多少人,做什么工作,尽可指挥。

  设备正常运转时期,需要保养、修理时,需要人员,按照我的安排。

  出了机房则由班、排长们自行带回管理。

  电站正常发电运行后,其他技术人员逐渐调走了。留有一位副连长负责对战士们进行日常管理。

  79年以后,泉水梁电站留我一个人做技术保障。责任增大了,机械、电力方面技术工作都要负责,和战友们全力保证了发电站运营。

  部队与地方不一样,学机械的也要要求懂电,某老总有句话,“铁道兵需要万金油式的技术干部”。对技术干部来说应该是全能的,专业可以跨界。对自己来说,给你这样一个条件,也是锻炼,艺不压身。

三、少许遗憾---机油泵漏油问题没能彻底解决。

  机组运行一段时间后,机油泵旁忽然漏出机油,检查是油封磨损了,换了备用原装油封后,使用了几天又开始漏,开始是一台机组漏油,后来三台机组都出现如此问题。

  换上新油封没过一段时间就又开始漏,接连把配件用完了没办法,只能让大家挂一只铁桶来接,满了倒回机组油底壳内。因为是侧漏出的少量机油,不影响机组整机油压安全,所以无关大局,就是不太雅观。

  可是总不是事,师装备科有关领导来检查工作,反映了这个问题,责成师修理营轧制了一批几十个油封送过来,但装上去后还是只能顶几个小时,甚至一会儿就漏。

  我分析还是柴油机结构设计问题,泄露出机油余压压力过大,油封唇部承受摩擦和油压双重压力,最后承受不住压力,会从软软有弹性的部位挤出。

  分析机组结构图,倒是有个想法,在腔体内向油底壳打一个泄压孔,保持机油压力同时,泄去一定压力。

  但这个做法有一定风险,但这个泄压孔的大小需要反复试验。

  泉水梁电站孤悬师部几百公里之外,离师部有关技术部门太远,联系相当不方便。仅仅自己一人管理电站,没有任何技术同事可以把关和商量,改造设备大结构的这个“手术”可做可不做,风险有点大,就没敢进行。

  后来,每台机组都挂一个小桶接漏出的润滑油,机组虽能正常工作,但作为技术人员,没能解决好,很不是滋味。

  后来想来,机组边泄压边工作,也没影响机组正常油压,把这股油导入油底壳有何不可?关键是没影响机组正常运转,所以没敢动。这个问题没在自己手里解决,现在想来还是有些遗憾。

  户外的三台变压器向工地输出高压电

  在青藏线修建过程中,整体环境比较恶劣,高寒、风沙、高海拔。比起露天施工的战友们,我们的条件则宽松幸福得多。

  为了改善战友们生活条件,我还在机房一个屋角设计了个小洗浴间,利用机组冷却用的循环热水洗浴。这是当时营、团机关都没有的待遇。(未完待续)

  个人简介:

  古庆辅,北京籍,出生于1951年12月。

  1976年天津大学毕业入伍到铁道兵七师,参加青藏线一期工程建设。

  先后在给水发电营和33团任技术员,主管大型发电站技术工作。

  83年10月转业。

  编辑:岁月凝思