▲风机基础浇筑
该项目风机基础是一个地下直径22米左右、高度4.35米的钢筋混泥土结构,经过五天的绑扎美观结实的模板里有近3600根、重达100吨钢筋。经过检验合格后,开始基础浇筑。经过28天的养护时间,风机机组基础建造阶段也就圆满结束。
齐齐哈尔项目地处龙江县,冬季寒冷漫长,项目在严寒条件下进行浇筑,无疑是给施工带来了巨大考验。混凝土搅拌后,需在三小时内浇筑完毕,才能防止出现混凝土冻裂、不符合标准等系列问题。为了成功完成浇筑任务、防止坍落度过高,项目提前设计,多次优化方案,与拌合站前期规划,调动26辆混凝土罐车和2辆泵车不间断20个小时对机组浇筑近千立方混凝土,项目调度无缝运送混凝土,混凝土罐车“穿”着羽绒服、“盖”着电热毯,防止运输过程中温度下降,坍落度过高,影响混凝土浇筑质量;混凝土罐车装载不同坍落度混凝土,现场施工人员及时查看混凝土浇筑情况,根据浇筑与天气情况,及时调度所需坍落度罐车进行浇筑;风机基础采用重力式空心基础样式建造,悬空台阶将承载180吨风机重量,因此内腔支撑程度十分重要。浇筑过程中,项目采用专人指挥,在混凝土中加入防冻液进行浇筑,均衡摊铺,每一部分浇筑后及时用振捣棒进行振捣,使之均衡严实,确保稳定程度。
▲夜间施工人员
浇筑完成后,随后就面对养护难题的重大考验。在长达28天的养护期中,室外温度不断降低,为实时监测内腔温度,在浇筑混凝土过程中,预埋测温导线,在温度不够是及时采取炉内升温措施,从内部增温实时保障混凝土温度;混凝土浇筑完成后,对机组基础采取“盖”棉被方式,防止温度降低,导致混凝土裂缝。
▲基坑浇筑完成进行养护
在此之前,施工初期基坑开挖是项目遇到的第一个难题,原本看似寒冷干燥的东北土地,水资源竟如此丰富。按照设计要求,基坑深度需开挖至4米,当部分基坑挖到两米时,地下水就源源不断涌入坑中。项目施工人员同时使用几个抽水泵进行抽水却收效甚微。经过研究发现,周围土地地下水资源极其丰富,仅凭抽水泵抽水无法达到施工条件,项目最后采取24小时给抽水泵供电,并在基坑周围打深井避开砂砾石进行引流,将水排到几里外的集体用地中,降低周围农田地下水水位解决了这一难题。
在室外施工开挖基坑时,施工安全也成了项目管理的重中之重,项目做好临边防护,在基坑周围布放围栏并在围栏上罩上密目网,防止施工人员夜间误入基坑,消除安全隐患;在基坑周围设置深坑提醒标志,提醒当地居民远离施工现场,防止居民误入基坑等情况发生。此外,针对施工现场防火要求、绑扎钢筋施工存在高空坠落等安全隐患进行防控,并做好各项预案。
▲现场临边防护
经过20小时夜以继日的紧张施工,首机圆满浇筑完成并通过检验。面对即将到来的严寒暴雪天气,首机浇筑成功对基础建设前期抢工鼓舞了士气,为后期剩余30多个机组全面开启浇筑提供了技术基础。这是对混凝土风机基础创新工艺的第一次成功试验,也是对后期加紧施工提供了技术上的支撑,为风机吊装创造了有利条件。齐齐哈尔项目团队用实际行动展现铁建人的担当,为与中国一重下一步合作奠定了基础,让龙江县早日拥有清洁能源制造基地、风力发电场,守护属于黑土地的“湛蓝天”!