铁道兵书刊

成昆铁路大会战【纪实连载】之一百零九

 



 


第十一章 技术革新,追赶世界


 


第八节 凿岩台车全断面掘进——隧道施工的新纪元


 

  一、既是工期的需要,也是我国隧道施工的革命
 

  成昆铁路在中国铁路建设史上创造了许多个第一。在长隧道施工中采用凿岩台车全断面掘进,改变分部作业的方法,对我国隧道施工具有划时代的意义。

  隧道是铁路线下部分的工程,成昆铁路在隧道施工中采用的新技术有16项,其中,隧道凿岩台车全断面掘进,是一个开创隧道施工的新纪元事件。

  我国的隧道施工,一直采用分部开挖,机具要求不高,但施工复杂,作业环境差,进度很慢。在世界铁路建筑同行中,一直处在落后的状态。

  为了突破隧道关,除了从计划安排、物资供应、人力机具优先保证外,“西工指”还特别采取了以下两项措施:

  一是集中科研、设计、施工的优势技术力量,组成三结合战斗组,到重点隧道(如关村坝、沙木拉打、碧鸡关、赵坪1号等)钻研、总结隧道快速施工的先进技术和施工方法,实行重点突破,取得经验。并请煤炭部、冶金部的先进掘进队到成昆线参加施工,传经送宝。

  二是引进全断面开挖的机械设备,进行全断面开挖试点。引进的新装备有:全断面凿岩台车、槽式列车、大容量高效率的装碴机械和斗车,以及喷射混凝土机械等配套设备,组织试用,摸索经验。

  引进国际上先进的隧道掘进机械——全断面凿岩台车,以及与其配套的机械设备,既是实现三线战略决策、当好先锋的需要,也是中国铁路建设施工方式革命的需要。

  当时,国际上隧道施工有两种先进方式。一是盾构掘进法,属切削法施工,但主要用于软质土层或深埋隧道,成本极高。另一是全断面开挖方法,它与分部开挖同为钻爆法施工,属于同一施工性质,而且使用较普遍。

  引进工作组认为,引进隧道施工机械的目的之一,是采用先进的开挖方法,改变我国沿用已久的分部开挖法,加快铁路建设速度。因此,决定从国外引进全断面施工方法的机械,并拟在开挖、清碴、衬砌三条主要作业线上实现施工机械化。引进的样机有:用于开挖工序上的全断面凿岩台车和装药器;用于清碴工序上的大型装碴机、自卸式大斗车、槽式列车和大型牵引机车;用于衬砌工序上的混凝土拌合塔、混凝土输送车、混凝土输送泵、自动捣固衬砌模板台车;用于支护衬砌上的混凝土喷射机。

  为了试验和推广凿岩台车全断面掘进新技术,西南铁路建设总指挥部技术委员会于1966年组织了全断面掘进战斗组,由施工、设计、科研和有关厂、院校等单位参加。

  蜜蜂箐2号隧道昆端是全断面开挖的试点。隧道全长1342米,使用日本进口的ZC—419型液压钻臂式凿岩台车。

 



 

  (ZC—419型凿岩台车进行钻眼操作·选自《成昆铁路·6·画册》)


 

  全断面掘进操作,在计划安排上,要求尽量做到平行作业和流水作业。

  一个循环作业的程序为:钻眼→装药、起爆→通风、出碴→铺轨→钻眼准备。

  1966年7月中旬操作练兵,8月1日正式掘进,全月完成115.4米。首次使用凿岩台车,就取得百米成洞的好成绩,指战员十分高兴。但是,战斗组的工程技术人员却不满意这个进度。因为没有达到目标。

  在凿岩台车全断面掘进的循环中,钻眼、爆破、通风、出碴、延伸出碴轨道等工序都是按顺序作业的。为加快掘进速度,就要求最大限度地压缩各工序的时间。

  通过现场分析,主要原因是机械配套出了问题。在出碴作业中,装运机械槽式列车和牵引机车配置数量不足,只能用 0.75立方米的小斗车出碴。一台装岩机为几十辆小斗车装碴太慢了。

  有人提出,能否用两台装岩机装碴?

  战斗组与营、连干部立马到掌子面开会研究,现场测量,办法来了!可以在开挖面铺设三股轨距为762毫米的轨道(中间一线为空车道),用双向平移调车器调车,使用2台RS-85型装岩机(铲斗容量0.34立方米)同时装碴。配小斗车120辆,由3台BL-10-M电瓶车牵引出碴。由于双向平移器调换空车轻便灵活,每小时的出碴能力从17.0立方米提高到22.0立方米。

  解决了出碴环节中的问题后,战斗组又向钻眼环节挑战!

  女技术员胡清碧负责布置炮眼与爆破工作。钻孔前她精心布置炮眼,爆破后,不等烟雾散去,第一个冲进去查看进尺深度。

  有同志提出:从整个循环组织来考虑,若能提高掘进深度,又可使其他辅助时间的比例减小,为此,提出拟增加炮眼深度的建议。

  胡清碧打开她的记录本,提出了更加具体的意见:炮眼深度的具体确定,还要看钻眼操作技术水平和地质条件。从钻眼操作技术方面来说,每当熟练的钻眼操作手当班时,卡钎、断钎、钻头损坏和停机等故障就少,可以满足要求。从地质条件来说,当遇到节理裂隙发育、围岩较破碎时,不能钻得太深,一是钻眼、装药有困难,二是爆破可能引起坍塌。因此,要安排操作手水平接近者同组为好,再视地质条件决定钻眼深度,其最小深度可用到2.5~2.0米;最大深度定在4.5米。

  这就是“具体情况作具体分析”的灵活运用!

  战斗组采纳了胡清碧的意见,开展了台车钻眼操作的训练和钻眼深度的攻关活动。胡清碧不顾身体瘦弱,亲自上架钻眼,总结经验,将操作的基本要点,归纳为:“掌面平,一条线,一边站,开钻慢,推力匀,勤吹风,看水色,听风响”。

  工程技术人员还设计了楔形掏槽,从操作上要严格掌握炮眼角度,并从实际出发,自制了三角形测角器,供钻眼时掌握掏槽眼角度之用。

  通过实践,大部分操作手做到了钻得快、钻得准、钻得深,钻眼时间不断减少。钻眼深度则从2.5米发展到3.5米、4.0米,爆破进尺从2.0米提高到3.5米以上。

  9月份完成了161.1米,比8月份增加了45.7米。

  之后,在施工组织上,将钻眼、出碴改为专业班,进一步稳定了队伍,保持较高的效率。

  钻爆专业班实行两班制作业,每工班53人,全排106人。钻眼工15人;机械工4人;锚杆工6人;安全员1人;爆破工9人;铺轨工7人;管道工6人;开挖避车洞钻眼工5人。

  出碴专业每工班54人,全排162人。岩机司机3人;清道2人;移车器前调车8人;放重车4人;挂勾2人;移车器司机3人;空车线推车8人;调度员1人;电瓶车司机3人;连结员3人;扳道员5人;卸碴9人;推土机司机1人;安全员2人。

  钻眼、爆破又有新的突破。隧道全断面开挖的作业面约45平方米,炮眼总数为74~100个,密度介于1.8~2.3个/平方米;实际单位硝铵炸药消耗量介于1.3~1.5公斤/立方米左右。

  拱部为了获得光面爆破效果,采用“缓冲间隔装药”法,可减少炮眼内炸药爆炸能,采用同段毫秒雷管起爆。爆后,拱顶一般都留有清晰的孔痕,孔痕范围以外的围岩超挖很少。

  在围岩局部破碎地段采用了支护新技术——锚杆挂网作为临时支护,对保证施工安全起到了一定的效果。

  通风、装碴准备、铺轨等时间也都有所压缩,到十月下旬已能保持每天完成两个整循环。

  10月创造了200.58米掘进纪录。

  11月份平均循环时间减到10时53分,1~17日曾有15次把循环时间压缩在10小时以内,最短一循环时间为8个小时34分。

  到11月17日与成端下导坑贯通,至25日完成全部开挖工作。

  自8月份起至11月24日全部贯通,全断面掘进639.42米,3.8个月平均月掘进168.3米,成洞210.21米,超过了日本的掘进水平。

  


 

  (蜜蜂箐2号隧道全断面开挖的洞外场景·选自《成昆铁路·6·画册》)
 

  指战员从当初害怕这个“大家伙”到超过了日本的掘进水平,不能不说,成昆铁路大会战是个实践出能人的大课堂,中国铁道施工落后的茧缚被冲破。

  二、打破了隧道分部开挖的落后局面

  在成昆铁路隧道施工中,试验和推广全断面一次开挖,采用的凿岩台车均系门架式,有两种类型。

  一类是液压钻臂式凿岩台车,有日本ZC一419型,配15台35D重型导轨式凿岩机;另有结构与其相同的ZC一500型。

  另一类是仿瑞典的梯架式凿岩台车,有SQT-l、2型和自制套管梯架式,配备安置在梯架上19台轻型高频凿岩机,用人工定位,风力自动推进器推进;此外,还设计制造了全断面梯架式电钻台车,配备15台1.7千瓦冲击回转式岩石电钻。

 



 

  (SQT- 2型凿岩台车进行钻眼准备·选自《成昆铁路·6·画册》)

 

  上述两类凿岩台车共计10台,先后在15座隧道(口)使用,其掘进长度总计7876.68米。据不完全统计,平均月掘进速度在100米左右,掘进工效40~60工天/米,最高月进度曾达200.58米。同时还具有施工人员少、工效高、劳动强度低,施工组织管理简单等优点,并为我国建立起机械化隧道施工队伍打下了良好的基础。
 


 

  (全金属模板台车·选自《成昆铁路·6·画册》)
 

  这是成昆铁路的骄傲!代表先进掘进水准的隧道整体开挖终于在大凉山拉开了大幕。

  在成昆铁路会战中,首次使用全断面凿岩台车、大型装岩机、大斗车、槽式列车、大功率电瓶车和内燃牵引机车,以及喷射混凝土机械设备,使用“红星一型”混凝土速凝剂,进行全断面一次开挖。这是中国铁路建设史上的革命,打破了分部开挖隧道的传统作业局面,开创了我国隧道施工的新纪元。
 

  (未完待续)

 


 

  作者简介

  作者,洪承惠,1944年7月出生。1962年入伍。铁道兵一师历任战士、班长、干事,参加成昆铁路大会战。1978年转业。历任科员、镇长、街道办主任等职。2004年8月退休后,立志全力写好《成昆铁路大会战》。

 



 


 



 

首发:铁道兵文化网


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编辑:向日葵